笔者集团公司某工厂发动机缸体和缸盖等加工设备以ENSHU卧式加工中心为主,为改善工艺,提高质量、精度和生产效率,降低生产成本,降低废品率,增加利润,对工厂 内 的 一 部 分ENSHU卧 式 加 工 中 心 匹 配安装了MARPOSS工件测量系统。尤其是2车间全部应用MARPOSS产品。然而2015年7月至2016年3月,MARPOSS工件测量系统硬件探针测头等故障46次,这些故障造成设备停机时间长达194h,平均故障修复时间4.2h,严重影响现场设备的开动率和经济效益。对这些停机进行简单统计分类,其中直接硬件问题引起停机:由于发射器等硬件不良引起停机26次,共136h,占探针测头总停机时间的72%;分别为发射器不良引起停机16次,测头不良引起停机7次,探针松动停机3次。与加工工艺其他相关因素引起停机:由于机床本身变化(如A、B轴间隙不良)导致探针测量报警停机7次,共40h,占探针测头总停机时间的20%。由于故障的停机给工厂带来巨大的损失,本文就出现的故障及可能存在的故障进行分析探讨,采取有效措施,减少了故障及停机时间。
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结 语
通过工厂内的MARPOSS工件测量系统硬件组成原理进行研究,针对其出现过的问题进行统计分析、识别,结合工厂实践及自身水平采取相应措施,使故障得到有效控制,工厂内几百套MARPOSS工件测量系统硬件部分平均故障修复时间MTTR下降到小于3.5h,故障停机时间同比下降27h,备件费用同比下降40%。